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2026/1/9 20:20:59 网站建设 项目流程

台达DVP-20PM的追剪程序,同步运动,是用在卷纸管机上的 ,15年做的,已经投产几年了。 这份资料包括: 1、电气图纸一份 2、DVP-20PM的程序(有注释) 3、台达伺服的参数设置源文件(从台达B2伺服中导出) 4、说明书一份(动作流程图说明) 5、触摸屏程序 该款卷纸切管机机械结构设计合理,使用钢结构机架和方通为主体,以2500P/R高分辨率编码器检查送纸速度与送纸长度;采用一台台达高性能变频器驱动三台电机作为原材料上胶、三层纸的合理重叠卷纸,具有同步性能好、同步精度高等优势;采用三台台达B2系列16bit编码器分辨率伺服电机控制卷纸内芯轴装置、外辊轴装置、追剪装置,精度高、稳定性好、同步精度高等优势;并配备台达BOP-BO7S411触摸屏、台达DVP-20PM00M PLC,等一系列台达产品,达到通讯建议,匹配度高,稳定性能好等效果。

最近翻硬盘挖到个有意思的项目——2015年投产的卷纸管机控制系统。核心用的是台达DVP-20PM运动控制器,三台B2伺服做同步追剪。这个案例最骚的操作在于:用2500线编码器实时抓取送纸速度,让三轴伺服在高速运动中保持±0.1mm的同步精度。

先看硬件配置:

  • 主控:DVP-20PM00M(这货自带4轴脉冲输出)
  • 伺服:台达B2系列×3(内芯轴/外辊轴/追剪刀)
  • HMI:BOP-B07S411触摸屏
  • 编码器:2500P/R差分型
  • 传动:精密滚珠丝杠+谐波减速机

程序里有个特别实用的同步启动代码块:

LD M1000 //主编码器脉冲计数达到设定值 MCMOV K0 D100 K1 //同步启动内芯轴 MCMOV K1 D200 K1 //同步启动外辊轴 MCMOV K2 D300 K1 //同步启动追剪轴

这里的D100-D300寄存器存的其实是伺服的目标位置补偿量。重点在于三个轴的MCMOV指令必须同一扫描周期执行,实测发现如果分步执行,同步误差直接飙到0.5mm以上。

追剪触发逻辑用了动态位置预测算法,在HMI里能看到实时跟踪曲线:

// 动态补偿计算 IF 当前送纸速度 > 50mm/s THEN D400 = (主编码器计数值 * 0.8) + (前次偏差 * 0.2) ELSE D400 = 主编码器计数值 * 0.95 END_IF

这个滤波算法有效解决了机械传动间隙导致的滞后问题。实际调试时发现,当送纸速度超过3m/min时,纯位置跟踪模式会产生约2mm的相位差,加入速度权重后误差直接压到0.3mm以内。

伺服参数设置里藏着几个魔鬼细节:

[ASDA-B2参数] P1-01=3 //电子齿轮比模式 P1-44=100/1 //电子齿轮分子 P1-45=1 //电子齿轮分母 P2-10=15 //速度前馈增益 P2-72=500 //同步窗口时间(μs)

特别是P2-72这个同步窗口参数,调试时发现设置低于200μs会导致伺服频繁报过载,但超过800μs又会影响追剪定位精度。最终取500μs是通过上百次剪切测试得出的最优解。

触摸屏程序里有个骚操作:用趋势图控件实时显示三轴跟随误差。在"刀轴监控"页面能看到这样的VBA脚本:

Sub OnUpdate() Dim err1 As Integer = PLC.Read("D500") Dim err2 As Integer = PLC.Read("D501") TrendChart1.AddPoint(err1, err2) If Abs(err1 - err2) > 50 Then AlarmLog.Add("同步偏差超限", Now) End If End Sub

这套自诊断机制成功把设备故障排查时间从平均2小时缩短到15分钟。投产至今6年,产线老师说这设备比新买的德国货还抗造,果然老台达的稳定性不是吹的。

项目最深的体会:运动控制玩到最后都是数学游戏。那个追剪相位补偿算法,最后是用泰勒展开式做的二阶近似,程序里就两行代码的事,背后是三个通宵的公式推导。现在回头看,当年要是用上现在的凸轮表功能,代码量还能砍掉1/3。不过老设备嘛,能跑就别动——这是来自被甲方追杀过的程序猿的忠告。

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