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2026/1/8 20:12:59 网站建设 项目流程

无人值守污水处理控制系统。 西门子200PLC和显控触摸屏编写的智能污水处理控制系统,有上位机编程软件,带图纸,带PLC程序,上位机画面,真实工程项目,已稳定运行一年多

这套无人值守污水处理系统已经稳定运行一年多了。现场两个生锈的配电柜里,西门子S7-200PLC正闪着绿灯,显控SA-7寸触摸屏上实时跳动着液位和流量数据。说实话,当初调试时被曝气池的液位传感器坑惨了——那玩意儿在强腐蚀环境里动不动就抽风,后来硬是靠着PLC里的容错逻辑才稳住局面。

来看这段核心的泵组控制程序:

Network1 LD M0.0 //自动模式使能 AN I0.1 //急停未触发 = Q0.0 //启动主电源 Network2 LD T37 //1号泵运行计时 A SM0.5 //1秒脉冲 TON T38, 600 //2号泵待机倒计时

这堆梯形图看着简单,实则藏着三个关键设计:首先是SM0.5这个系统时钟脉冲的应用,让计时误差控制在±0.5秒;其次是双泵切换时的600秒(10分钟)延时,刚好匹配污水沉淀周期;最后那个M0.0的自动模式连锁,我们调试时发现少了这个互锁,半夜停电再来电设备会直接启动,差点把沉淀池搅成浆糊。

触摸屏这边有个挺有意思的设定:用VB1024开始的20个字节做数据缓存区。有次现场操作工误触了参数设置,结果pH值设定突然飙到11.5。后来在画面脚本里加了段限制代码:

If Val(txtPH.Text) > 9.0 Then txtPH.BackColor = vbRed btnConfirm.Enabled = False End If

现在但凡有人想输超过9的值,确认键直接变灰,这招比写十份操作手册都管用。

上位机的组态王画面里,那个动态显示的曝气池三维模型其实是个障眼法——真实数据来自DB12.DBD24这个数据块。有次甲方领导来视察,盯着旋转的3D模型看了半小时,其实我们后台跑的是最老土的PID调节:

MOVR VD100, VD104 //当前液位 -R VD108, VD104 //减去设定值 MOVR VD104, VD112 //偏差值存VD112

这套算法虽然不花哨,但胜在稳定。运行记录显示,过去一年曝气池液位波动没超过±5cm,比设计要求的±10cm好得多。

现在每次去现场维护,最常干的事就是对着触摸屏点那个"运行日志"按钮——系统把每次设备启停、故障代码甚至操作员工号都记在了PLC的V区。有次半夜2点格栅机卡死,查日志发现是VW2200位置存了个"0xAA55"的异物代码,后来果然在栅条缝里抠出个不锈钢饭盒。

项目文件里那张电气图纸的图号还是手写的,当初赶工期没来得及上CAD。但也就是这种带着烟渍和咖啡印的图纸,反倒成了后来排查485通讯故障的关键——某个RS485终端电阻的接线位置,打印版图纸和电子版对不上,最后是纸质版边上用铅笔写的"接X2-3"救了我们。

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